前不久,遂昌金矿选冶车间厂房内,一台高效节能、国际先进的陶瓷过滤机代替原来的板框厢式压滤机。这一项自主技术革新,节约了大量的能源消耗,经测算每年可增效近40万元。如今,遂昌金矿凭借自主创新技术,每年能增效100万元。
近年来,遂昌金矿在矿产资源不足、黄金价格动荡的情况下,把节能减排作为打造节约型企业的“助推器”,深挖内部潜力,有效控制能源消耗。在实施科技降耗方面,重视新工艺的引进和运用,采取先进的多破少磨技术,调整筛片的筛孔直径,降低粉矿粒度,提高磨矿效率,取得了节能的效果。
遂昌金矿把提高资源回采率作为创建资源节约型企业的有效途径。在井下采矿过程中,优化“浅孔留矿法”的采矿工艺,加强采场顶板管理,减少围岩混入而引起的二次贫化,努力降低贫化、减少损失。井下的采矿回收率达到98%以上,采矿贫化率在13%以下,在国内同类型矿山中处于领先水平。
同时,遂昌金矿实施金矿全泥氰化技术改造,使金的回收率从92%提高到95%以上,含氰工业废水的产生量减少90%,并且废水不出车间,全部返回流程循环利用,每年减少含氰工业废水排放20多万吨,不仅有效回收废水中的氰化钠,而且实现了含氰工业废水的“零排放”。